2007年5月30日星期三
2007年5月24日星期四
Amigo 03 動作測試(五)
2007年5月23日星期三
NEC V850
2007年5月18日星期五
2007年5月11日星期五
2007年5月5日星期六
Amigo 03 動作測試(四)
2007年5月4日星期五
Amigo 03 動作測試(三)
今日替 Amigo 03 編排動作時發現了一個問題,就是電壓下降而導致原先做得到的動作,也變成做不到;而本身做不到的動作,又變成做得到。看來在編排動作的時候,以及他日格鬥對戰時,都需要準備好幾排已充足電量的鋰電,以確保動作沒有因電壓而做成的誤差!不過,未知可否使用兩排鋰電,以並聯的形式供電呢?
2007年5月3日星期四
Amigo 03 動作測試(二)
在 ATmega-128 加入速度控制之後,做出來的動作效果好了,本來做不到的動作也做到了。現在每 100 個迴圈才做一次角度計算;亦是即比正常速度調慢了一百倍。AmigoCOM 也作出了相應的調整,可隨時修改速度!今次額外加入一個難度動作:單腳企。做出來很有滿足感呢!下個要做的動作就是步行,然後製作有關發射及接收方面的線路!加油!
2007年5月2日星期三
2007年5月1日星期二
Amigo 03 動作測試
編了三個簡單動作做測試,發現沒有速度控制。在一字馬那個動作可以看得出,腳掌最先完成動作,其他的部位需要較長的時間才能完成。而從一字馬動作回到立正的動作亦出現問題,盤骨位置不夠力量去完成,需要人手介入才可以,但現在已經是使用鋰電,亦即是馬達最高效能已經用上,沒有改善的空間。可能只有從動作本身的設計入手。
Pulse 分析

今朝如常一早被小海澄吵醒了,借老婆還在熟睡的時候,我便拿出 Amigo 03 出來研究一番。由於昨天發現馬達角度範圍只有九十度左右,所以我便向這個方向埋首。
首先,我把輸出腳接上示波器,檢查方波的情況。原來當輸出腳沒有接上馬達時有 0.06 dA 左右;若接上馬達時則只有 0.03 dA 左右,相差了一半之多;以上情況是在馬達沒有接上電源時發生。但當馬達接上電源時,情況就不同了,兩者都是大約 0.06 dA。接以上實驗數據來看,電壓是沒有問題。
之後,我便量度 PWM 對馬達實際運作上的反映。我使用 AmigoCOM 來把馬達的角度調校,發現數值最少為 22,而最大為 127;以上數值相等於 411us 及 2099us。很奇怪!為何少於 1ms 也能動作呢?
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